某公司提交的600m3/h制氮机,设计纯度为99.99%。运行两年以后,发现实际制氮流量为230m3/h左右,氮气纯度为97%。
经ACTFil现场分析,由于该项目配套的空压机选型偏小,加上使用维护不得力,工作状态不佳。制氮机在解吸过程中,气量和压力波动比较大,建议在空压机后级增加一个30m3/h左右的缓冲罐,一方面防止压力波动,一方面也对去除油水有较大助益。
根据冷干机、空压机的工作状态,建议在冷干机三级过滤器后增加活性炭过滤器,可以有效防止由于空压机、冷干机状态不佳,产生的油水已经超过原有预处理设备的处理能力,过量油水进入制氮机,会致使碳分子筛中毒,降低分子筛的机械强度,加速粉化,严重的会对分子筛造成不可恢复性的损害。
制氮机PSA吸附塔运至ACTFil工厂以后,打开发现碳分子筛粉化已经较为严重,上述两条当然是直接原因,而且原生产厂家对大流量制氮机吸附塔的压紧工艺,没有采用合理有效手段。经与某公司协商后,使用了两条整治手段:
1. 将粉化的分子筛卸出,送至分子筛制造厂家重新振动筛选和活化,这样可以得到60%左右的良品分子筛,统一装填到一个吸附塔中,另一个吸附塔装填新料,日后旧料的那个塔持续劣化后,可以重新更换新料;
2. 为吸附塔增设碳分子筛的压紧装置。
经过改造后的制氮机,出气量为550m3/h,氮气纯度达到99.9%,达到某公司目前的使用要求。
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